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        煤化工板塊工作總結范文

        發(fā)布時間:2024-01-07 21:05:18

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        第一篇:大檢修工作總結范文

        1、一尿素檢修發(fā)現的設備問題:

        (1)氨過濾器濾布破碎。更新

        (2)氨預熱器A有一根管與管板連接處漏。補焊

        (3)二分塔規(guī)整填料結垢。酸洗處理。

        (4)氨冷器等冷卻設備管程有黑灰。高壓水沖洗處理。

        (5)一分塔、二分塔加熱器有結垢。高壓水沖洗處理。

        (6)真空預濃縮分布器密封損壞4個。更換。

        (7)預蒸餾塔塔板中心處漏液。經檢查升氣管上有8個小孔,液體從小孔處漏出,升氣管頂端為敞口。

        2、二尿素檢修發(fā)現的設備問題:

        (1)氨預熱器東側氨管線向下偏移。

        (2)氨過濾器濾布破碎。更新

        (3)二分塔噴頭脫落。電焊恢復。

        (4)預精餾塔第二塊塔板變形。檢修找平處理。

        (5)氨冷器等冷卻設備管程有黑灰。沖洗處理

        (6)一分塔、二分塔加熱器有結垢。高壓水沖洗處理。

        3、改造項目的完成情況

        (1)錢鏡清節(jié)能項目已安裝完畢。

        (2)水解泵管道配管工作安裝馬上完畢。吹除工作未進行。

        (3)二尿素氨預熱器改冷凝液加熱正在安裝,未完畢。

        (4)一尿素一表冷氣相和中冷器氣相管加閥未實施。

        4、未能解決的問題

        (1)一尿素T13溫度提溫困難問題未能解決。

        (2)一尿素1#機三段和四段出口溫度超標問題未能解決。

        總結人:韓志勇

        20xx年8月5日

        第二篇:大檢修工作總結范文

        本次青島煉化20年6月大檢修是建廠運行以來首次大檢修,也是中石化系統(tǒng)中千萬噸煉油系統(tǒng)首次將全廠停車檢修與改造同時進行,其工程量之大、任務之艱巨,是歷次檢修項目之少見。北京燕華公司(以下簡稱燕華公司)在此次檢修中承擔了延遲焦化裝置、聚丙烯裝置、儲運單元及全廠甩頭等項目的檢修和改造工程任務。自20年6月23日青島煉化正式開始停車檢修以來,燕華公司本著“團結協(xié)作、嚴細求實、竭誠服務大煉油”的原則,在青島煉化檢修指揮部的統(tǒng)一領導下,在監(jiān)理單位的大力幫助下,燕華公司緊密圍繞檢修重點,迎難而上,嚴細施工,規(guī)范管理,克服一切困難,按照大煉油總體統(tǒng)籌計劃及相關檢修規(guī)程要求,順利完成了本次檢修任務?;仡櫞舜螜z修過程,成績與不足并存,經驗與教訓皆在,現總結如下:

        一、檢修前期準備工作:

        面對本次檢修改造工作量大、工期緊、難度高的特點,燕華公司在檢修前就充分做好各項策劃和準備工作,統(tǒng)籌全局、科學部署、精心策劃,制定網絡計劃,細化施工方案,抓住檢修改造的特點和關鍵部位,找準難點突出重點環(huán)節(jié),采取得當措施,綜合平衡各種資源,確保檢修改造有力、有效、有序地實施。具體準備工作如下:

        1、健全組織機構,落實崗位職責

        為保證青島大煉油20年度停車檢修工作的順利實施,保證檢修工作按質、按量、按時完成,我公司于20年1月就成立了由副總經理姜濤任總指揮、青島分公司為主體力量的檢修指揮部,組成由延遲焦化、聚丙烯、儲運及全廠甩頭四個檢修項目分部,對每個分部的專業(yè)人員進行詳細分工,做到責任到人、任務落實、層層把關、各盡其責。另外從后勤保障上充分調動各級人員的積極性,有力推動和促進檢修任務的順利完成。

        2、技術質量先行,保證事前控制

        1)從20年1月份開始,燕華公司就組織技術骨干對本次檢修改造任務進行現場落實,并與青島煉化機動部及單元就各項目檢修計劃逐項對接,其中焦化完成檢修計劃對接141項,聚丙烯151項,儲運27項,全廠甩頭147項;

        2)對消除瓶頸及技改技措項目的圖紙進行審查123份、交底53次、提交材料計劃134份;

        3)編制檢修及改造的施工組織設計及各專項施工方案53份;

        4)針對整個檢修工作會產生重大影響的項目進行重點控制,如焦化裝置的C203塔等,每一項均確定專項負責人,對重難點項目的檢修方案均經過多輪討論,從技術上保證了檢修工作的事前控制。

        5)梳理檢修流程,合理制定各項目檢修及改造網絡計劃;

        6)細化檢修工序,編制檢修質量控制點256項;

        3、組織人員機具,平衡各種資源

        本次計劃檢修人員643人,實際到崗人數1034人,,其中管理人員93人,占檢修總人數的9% 。參加檢修改造的有燕華各專業(yè)公司及分包單位,參檢隊伍“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能攻關、特別能奉獻”的優(yōu)良作風,確保了檢修改造有力、有效、有序地實施。

        本次計劃檢修工機具281臺,實際到位281臺,到位率100%。在公司領導高度重視下,優(yōu)先平衡本次檢修資源,其中為保證檢修進度,特從北京總部調遣450噸履帶吊、130噸汽車吊等大型機具至現場;

        4、落實檢修材料,力保物資供應

        燕華公司一直與大煉油采購部緊密配合,對檢修材料的到貨情況進行跟蹤驗證,自檢修前一個月每天要求材料人員落實材料的到貨情況,未按時到貨的及時與大煉油采購部及廠家進行溝通、催促,對已到貨的及時進行質量驗收,對于關鍵部分檢修物資,采取專人專項負責,在大煉油采購部的全力支持和配合之下,絕大多數的材料均按照計劃到貨,保障了此次停車檢修工作的順利實施及完成。

        5、完善安全體系,制定安全制度

        在檢修前,明確檢修安全體系,嚴肅分解安全責任,根據各檢修項目的具體情況嚴格制定了詳細具體的安全措施,針對重點檢修項目和危險性較高的檢修項目,都制定了安全措施方案并進行審批。

        為確保整個大檢修過程安全順利進行,根據化工生產燃、易爆、有毒、有害的特點和石化裝置大檢修過程中安全、環(huán)保事故多發(fā)的經驗,制定了相關規(guī)定,規(guī)定中對各個檢修環(huán)節(jié)都作了詳細的要求。

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